“降本增效、挖潛創效”專欄
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生產服務中心:剪板機改造精算“效益賬”
近日,生產服務中心通過精益管理和技術創新,圓滿完成剪板機定尺送料及自動碼垛技術改造項目。
作為金屬托盤生產的“咽喉”環節,剪板機的裁切效率直接影響整條生產線的效益。改造前,下料過程不僅需要2人協同使用2套夾鉗吊裝操作,起勾環節還存在一定的安全風險,且因設備誤差及人工操作無法保證送料精度,導致每張定尺鋼板裁切出的30張料條減少到28張,誤差料損最高達10mm。
為了解決材料浪費以及安全隱患問題,中心積極組織技術骨干成立專項攻堅組,創新提出“定尺送料+自動碼垛”的改造方案,利用電永磁吊具代替人工分板,實現單人安全上料,新型電永磁吊具采用電磁原理,操作方便,具有斷電保持、到位停止、電磁強度檢測及調整功能,一人便能操作。同時,創新研發伺服定尺送料系統及模塊化控制程序,兼顧1500×6000×12mm及2100×9000×16mm兩種規格板材,通過在平臺上加裝傳動滾筒,有效降低摩擦,使得伺服電機在推送過程中更加輕便穩定和精準。改造后每張定尺鋼板可裁切30塊條料,誤差料損不超過0.2mm,送料精準度大幅提升,且裁切完成后,由桁架機械手自動完成碼垛,效率也得到進一步提升。“此次改造實現了剪切下料全過程自動化生產模式,剪切效率提升3倍以上,年均節省鋼板材料170噸。”該項目負責人說道。
下一步,中心將持續深化“四種經營理念”,針對機電管理“設備投入大、維護成本高、技術迭代快”等特點,深挖設備技改升級,以“小投入”撬動“大效益”,為中心可持續發展筑牢根基。(蔣亞靜 黃海龍)
編輯:達文娟