“降本增效、挖潛創效”專欄
今年以來,生產服務中心持續深化“四種經營理念”,以“緊”字當頭,讓“降”字貫穿始終,深挖降本增效潛能,既抱“西瓜”,也不忘“芝麻”,為企業發展注入強勁動力。
“緊”抓創新點,科技拓新路。打破傳統“乙方思維”,以高標準“甲方標準”推動技術創新,通過一系列“微改造”實現“大收益”,為中心發展注入科技活力。發動全員深化“外委自修”攻關,打破設備維護檢修常規,聚焦永磁同步電滾筒、變頻調速一體機、鏈輪體等設備開展自主維修,通過技術攻關、工藝優化等措施,累計節約成本40余萬元;依托科技攻關“揭榜掛帥”機制,推進“三機槽體換板再制造生產研究及自動化裝備開發”“支護產品精細化生產及智控檢測系統集成”兩項重大攻關項目,剪板機智能生產系統實現剪切下料全過程自動化,效率提升3倍以上,年均節省鋼板170噸;開展采煤機真空接觸器組件技術攻關,成功修復控制模塊、電源模塊等核心部件,使單臺維修成本較更換新件直降3萬元。自主研發的多功能全自動懸臂焊機,解決了過渡槽、帶角槽體及特殊槽體的焊接難題,節省人工成本21萬元。
“緊”抓全鏈條,資源變活水。打通資產全生命周期管理,讓閑置資源“活起來”,充分發揮價值,為中心創效。扎實開展年中存貨及資產盤點,采用“分區負責、交叉盤點、全面復核”方式,對原材料、合同履約成本、庫存商品及生產設備等所有固定資產進行清查,精準掌握資產數量、狀態及權屬關系,為后續科學處置、優化資產結構、提升管理效能奠定基礎。全面開展閑置物資盤活專項行動,制定下發《閑置物資盤活工作實施方案》及配套考核指標,通過“三級”盤活機制,將小莊礦閑置的432件ZF14000型液壓支架油缸、8節刮板機中部槽等設備調撥至胡家河礦40101工作面,實現資源優化配置;通過補焊修復采煤機滾筒磨損部位、再生處理200米受損電纜等舉措,累計節省成本300余萬元,高效合理申請處置,激活“沉睡價值”。
“緊”筑理念墻,全員創效能。將“增效益”理念融入員工日常,通過建立健全機制,驅動全員參與,讓點滴積累匯聚創效洪流。為充分調動員工積極性和創造性,中心廣泛動員全員征集創效“金點子”,共收到40余條有價值建議,形成“人人算成本、事事講效益”的濃厚氛圍。在全員創效氛圍下,各項舉措落地見效。智能化泵站濾芯高壓清洗再生技術,使每套工作面智能化泵站濾芯更換成本節省134.76萬元。創新研究“真空充氣吸濕+梯度升溫電熱驅水”維修工藝,有效延長高壓電纜使用壽命,電纜報廢率同比減少40%,修復成本節約43.7%……
中心將繼續以“緊”字鑄魂、“效”字為基,不斷深化成本管控、資源盤活和全員創效,持續算好“經濟賬”,細摳“節約賬”,全力打好降本增效攻堅戰,為中心高質量發展筑牢效益基石。(王瑞)
編輯:達文娟